精算“制造賬本”,深挖降本增效潛力
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),重慶鋼鐵制造管理部積極踐行“算賬經(jīng)營(yíng)”核心理念,堅(jiān)持以生產(chǎn)優(yōu)化為中心,全力推進(jìn)算賬經(jīng)營(yíng)入基層。通過(guò)充分激發(fā)基層創(chuàng)新活力,鼓勵(lì)一線員工立足崗位開(kāi)展小改小革,聚焦設(shè)備管理和儀器維護(hù)環(huán)節(jié)、儀器定期巡檢與預(yù)防性維護(hù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行效率與可靠性雙提升,將“精打細(xì)算”貫穿于生產(chǎn)全流程,在鋼鐵洪流中鍛造出降本增效的“硬核實(shí)力”。
原料檢測(cè)車間:
破解“漏”與“蝕”的題,省下8.19萬(wàn)
火車自動(dòng)取樣機(jī)接料斗每次作業(yè)撒漏約1公斤煤炭,這一被視作“行業(yè)通病”的頑疾,在原料檢測(cè)車間技術(shù)團(tuán)隊(duì)眼中卻是亟待攻克的技術(shù)堡壘。為揪出撒漏根源,原料取樣質(zhì)檢班班長(zhǎng)楊林率隊(duì)對(duì)設(shè)備開(kāi)展長(zhǎng)時(shí)間“貼身觀察”,最終鎖定三大癥結(jié):含水腐蝕性煤炭對(duì)普通鋼材的持續(xù)侵蝕、料流黏結(jié)導(dǎo)致接料斗生銹、敞開(kāi)式設(shè)計(jì)造成煤炭外溢。
針對(duì)這些問(wèn)題,技術(shù)團(tuán)隊(duì)大膽創(chuàng)新。他們采用不銹鋼板焊接成長(zhǎng)方體導(dǎo)流罩,有效防止料流撒出;在接料斗內(nèi)部鋪設(shè)高分子導(dǎo)料板,利用其摩擦系數(shù)小的特性,極大降低煤炭黏結(jié)堵塞概率。
經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的反復(fù)驗(yàn)證,接料斗撒料問(wèn)題被徹底解決。這一技術(shù)革新帶來(lái)顯著的長(zhǎng)效降本效益,每年可節(jié)約燃煤成本8.19萬(wàn)元,相當(dāng)于每日從“漏料斗”中挽回224元。不僅如此,班組清理撒料的勞動(dòng)強(qiáng)度下降40%,設(shè)備維護(hù)成本也大幅降低,為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)持續(xù)正向影響。
化學(xué)檢測(cè)車間:
算清“換”與“修”的賬,省下10萬(wàn)元
X熒光分析儀又“罷工”跳電,礦石輔料分析被迫中斷。維修小組組長(zhǎng)羅明輝立即帶隊(duì)“會(huì)診”,發(fā)現(xiàn)故障根源竟是一臺(tái)服役16年的穩(wěn)壓器,輸出電壓降至190V,遠(yuǎn)低于設(shè)備所需的220V。若采購(gòu)新穩(wěn)壓器,不僅價(jià)格高昂,且供貨周期長(zhǎng),無(wú)論算成本還是時(shí)間賬都不劃算。
“算賬經(jīng)營(yíng)不能只看采購(gòu)發(fā)票,停產(chǎn)損失和自主維修潛力更要算!”羅明輝果斷拍板自行維修。他帶領(lǐng)組員反復(fù)研究,反復(fù)“把脈”后,大膽決定更換核心電容。僅花費(fèi)360元購(gòu)入12組電容,“老伙計(jì)”經(jīng)過(guò)一番精密“手術(shù)”,輸出電壓最終穩(wěn)定在219V,設(shè)備順利恢復(fù)運(yùn)行,維修成本僅是新購(gòu)的零頭。這筆賬,算得值!
“其他地方會(huì)不會(huì)也有類似隱患?”算賬思維讓他們看得更遠(yuǎn)。于是小組成員對(duì)車間21臺(tái)同類型設(shè)備展開(kāi)全面檢查。果不其然,共計(jì)7臺(tái)設(shè)備存在電壓不穩(wěn)問(wèn)題。羅明輝迅速帶隊(duì)自主更換78組電容,讓這些“老伙計(jì)”性能重回出廠水平,直接節(jié)省新設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用近10萬(wàn)元。
物理檢測(cè)車間:
攻克“報(bào)廢”與“再生”難,省下2.2萬(wàn)
物理檢測(cè)車間的四臺(tái)拉床V型鉗口是夏比沖擊試驗(yàn)“命門”部件。但高頻使用使其磨損極快,每?jī)稍滦韪鼡Q一套,年耗資3.6萬(wàn)元,且磨損嚴(yán)重期間還會(huì)導(dǎo)致試樣數(shù)據(jù)偏差、效率低下等問(wèn)題。車間設(shè)備檢修小組決心打破“換新即廢”模式,向“技術(shù)自主化”要效益,錨定“循環(huán)再生”目標(biāo),對(duì)報(bào)廢鉗口座開(kāi)展技術(shù)攻堅(jiān)。他們利用工具銑床再生加工,通過(guò)精密銑削恢復(fù)精度,創(chuàng)新采用廢舊墊片補(bǔ)償厚度,并加工消氣槽提升穩(wěn)定性,最終使再生鉗口垂直度達(dá)0.1mm,達(dá)到使用要求。
此次技術(shù)突破成果顯著:?jiǎn)翁仔迯?fù)成本降至110元,僅為新購(gòu)的7.3%,年省2.2萬(wàn)余元;修復(fù)周期從外委加工3個(gè)月縮至自主維修2小時(shí),大幅度提升了修復(fù)效率,同時(shí),沖擊試樣加工合格率達(dá)到100%。(楊長(zhǎng)富、楊呂、張曼琳、李佳)