項目攻堅紀實:
3月13日 2號爐率先投用
4月2日 1號爐成功投用
4月28日 3號爐完美收官
4月28日15時46分,隨著熱卷產(chǎn)線3號加熱爐煙氣循環(huán)風機試車成功,標志著《熱卷加熱爐煙氣再循環(huán)及附屬設備改造超低排項目》全面投用。本項目較原計劃提前兩天完成,改造后氮氧化物排放小時均值由250mg/Nm3降低至100mg/Nm3,遠低于氮氧化物排放小于200mg/Nm3 的超低排放標準要求,為熱卷產(chǎn)線生產(chǎn)增添了“綠色引擎”。
改造、檢修雙線突破
面對超低排改造和三座加熱爐系列爐修的雙重挑戰(zhàn),軋鋼廠迎難而上,創(chuàng)新構建"三重質量"管控體系——通過施工自檢筑基、監(jiān)理專檢護航、專業(yè)驗收把關,取得了單體試車與聯(lián)動試車均一次性通過的斐然成績,為設備長周期穩(wěn)定運行提供堅實保障。
技術團隊三維攻堅
為保障項目順利推進,軋鋼廠技術團隊主動出擊,多次組織設計、施工人員深入現(xiàn)場踏勘,圍繞循環(huán)風機定位、吊裝方案、管網(wǎng)布局等技術難點展開攻堅。通過反復研討論證,逐一突破關鍵節(jié)點,為后續(xù)施工的順利開展奠定堅實基礎。
技術團隊嚴格遵循計劃節(jié)點要求,構建分級計劃管控體系:總包單位依據(jù)項目推進節(jié)奏,制定精確的設備到貨時間節(jié)點表;施工單位則細化編制二級網(wǎng)絡計劃,同步實施進度管理——通過"天天讀"對各施工節(jié)點實行 “日清日結” 檢查,確保每個環(huán)節(jié)都能按時保質完成。
技術先鋒一線破題
施工過程中面對施工空間局促的硬性條件,項目負責人張修寧立即組織技術小組展開吊裝方案討論,仔細研究風機上方混凝土結構圖紙,反復驗算其承載力,最終創(chuàng)新性地提出混凝土樓板打孔作為錨點的吊裝方案,形成十多頁標準化作業(yè)指南,相比原方案至少節(jié)約8小時的施工時間,為項目搶出關鍵進度。
在設備驗收環(huán)節(jié),張修寧始終緊盯百分表數(shù)據(jù),當發(fā)現(xiàn)同軸度偏差超過 0.05mm 時,他果斷叫停驗收經(jīng)過半小時現(xiàn)場論證,依據(jù)實際情況和技術規(guī)范制定整改措施,督促施工單位返工確保安裝質量。
氮氧化物排放濃度穩(wěn)定在100mg/Nm3,較改造前排放量降幅達60%,熱卷加熱爐煙氣循環(huán)及附屬設備超低排改造取得圓滿成功。項目改造達到預期效果,是全體項目人員日夜奮戰(zhàn)、攻堅克難的成果,也是軋鋼人敢打硬仗、善打硬仗的證明。接下來,軋鋼廠全體員工將繼續(xù)發(fā)揚拼搏精神,在綠色生產(chǎn)與效率提升的道路上砥礪前行,全力以赴向著實現(xiàn) “扭虧為盈、確保創(chuàng) A” 目標奮力沖刺。(劉珊珊、張修寧)




























