寶武集團(tuán)中南股份煉鋼廠連鑄車間方坯班為減少鑄機(jī)生產(chǎn)過程中“頭坯”“尾坯”的鋼鐵料損耗,通過開展優(yōu)化頭尾坯切割工藝攻關(guān),有效降低了鑄坯切損,提高連鑄鋼水綜合收得率。5月份連鑄方坯鋼水綜合收得率達(dá)99.05%,對比攻關(guān)前提高了0.3%。
以前,班組為了完成降低中間包停澆凍塊厚度的指標(biāo),方坯鑄機(jī)每次停機(jī)堵流時(shí),隨意性較強(qiáng),有時(shí)甚至一次性全部停完所以鑄流,造成多個(gè)流尾坯因不夠定尺短坯而報(bào)廢,成坯量低,挑廢率高,直接影響到連鑄鋼水收得率。
如何確保在降低中間包停澆凍塊厚度的情況下,又能最大程度上減少頭尾坯所帶來的損耗。面對新問題、新挑戰(zhàn),班組經(jīng)過生產(chǎn)現(xiàn)場多次試驗(yàn)、反復(fù)論證,通過優(yōu)化頭尾坯切割工藝,在確保該流尾坯能夠切割成合格鑄坯的情況下,根據(jù)中間包內(nèi)剩余鋼水量和鑄坯定尺采用“取長補(bǔ)短”的堵流方法,以此降低中間包停澆凍塊厚度,提高鋼水收得率。為提高頭坯質(zhì)量,減少頭坯切廢,車間要求班組嚴(yán)格落實(shí)中間包、侵入式水口烘烤制度,開澆操作由橫班值班長統(tǒng)一調(diào)配操作骨干完成,降低頭坯因液面波動造成的切廢量,確保開澆成功率。通過多措并舉方案實(shí)施,坯頭、坯尾各減少了0.6米,成果顯著。
據(jù)統(tǒng)計(jì),連鑄車間一工序1月頭尾坯切廢率為0.319%,2月頭尾坯切廢率0.262%,3月頭尾坯切廢率0.263%,4月頭尾坯切廢率0.259%,5月頭尾坯切廢率0.246%。在有效減少中間包停澆凍塊厚度的情況下,頭坯和尾坯的長度又能夠完全按要求控制在規(guī)定范圍內(nèi),并且呈現(xiàn)出逐月降低的趨勢。
煉鋼廠連鑄車間方坯班在操作上探索創(chuàng)新,在工藝上精準(zhǔn)發(fā)力,通過修內(nèi)功、提素養(yǎng),打出降本增效“組合拳”,引導(dǎo)員工立足崗位、實(shí)干篤行,為實(shí)現(xiàn)降本新任務(wù)、新目標(biāo)當(dāng)先鋒、作表率。(陳文新)




























