在降本增效攻堅戰(zhàn)中,寶武集團中南股份煉鋼廠以“一切成本皆可降”的破局精神,聚焦精煉工藝優(yōu)化,通過技術創(chuàng)新與精細管理雙輪驅動,1月—8月累計降低精煉渣成本439萬元,在精煉渣工藝優(yōu)化領域取得突破性進展。

??技術破局:精準施策破瓶頸?
精煉渣成本是煉鋼成本的主要部分之一。煉鋼廠技術團隊在LF精煉爐生產中發(fā)現(xiàn),部分鋼種因爐渣偏稠導致需額外添加螢石調節(jié)流動性,不僅推高渣料消耗,更造成鋼包耐材侵蝕加劇、環(huán)保壓力攀升。對此,團隊以“先算后干、邊干邊算”為原則,開展系統(tǒng)性攻關。通過渣料配比優(yōu)化、工藝參數(shù)優(yōu)化等方式,單爐渣料成本下降15%。
系統(tǒng)降本:協(xié)同聯(lián)動提質效?
煉鋼廠構建“技術+管理+考核”全鏈條機制,精煉工序通過與轉爐工序、連鑄工序協(xié)同,優(yōu)化鋼水到站條件,減少精煉渣初始用量,同時通過控制非工藝精煉比、開展渣料替代、降低渣料消耗、開展精煉渣回收、脫氧工藝試驗等方法,管理技術人員主動出擊,多到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、改善問題,從細節(jié)著手,利用專業(yè)技術知識與豐富的現(xiàn)場經驗,不斷優(yōu)化生產工藝,降低生產成本。并將渣料消耗納入“煉鋼好漢”“金牌爐長”考核體系,通過數(shù)據(jù)透明化倒逼操作標準化。
煉鋼廠通過降低精煉工藝精煉渣消耗攻關,從“細節(jié)摳效益”轉向“系統(tǒng)創(chuàng)價值”,實現(xiàn)了成本、質量、環(huán)保多重效益。(黃寶華)




























