2010年,張睿鵬從學(xué)校畢業(yè)來到首鋼長鋼這個大家庭。通過刻苦鉆研、理論結(jié)合實踐,他從質(zhì)量檢驗到設(shè)備維護(hù)再到班組長,從煉鐵廠到質(zhì)量監(jiān)督站,從業(yè)13年,變換的是工作地點(diǎn),不變的是追求技術(shù)創(chuàng)新的腳步。張睿鵬常說:“作為一名長鋼人,就要牢記使命,勤奮鉆研,把自己的追求融入設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行中。”
將創(chuàng)新追求融入“兩化項目”。張睿鵬從事質(zhì)量檢驗工作以來,面對完全陌生的工作,他沒有退縮,認(rèn)真學(xué)習(xí)原燃料檢驗知識,很快成為一名合格的檢驗工;2020年質(zhì)量監(jiān)督站新上兩化項目——全自動煤采樣系統(tǒng),更加激發(fā)了他對創(chuàng)新的追求。為了盡快掌握實踐知識,他從設(shè)備裝配到安裝調(diào)試寸步不離現(xiàn)場,了解重點(diǎn)部位安裝,現(xiàn)場請教新設(shè)備相關(guān)參數(shù)和操作使用。同時為了彌補(bǔ)自身專業(yè)技能不足,他利用業(yè)余時間網(wǎng)上自學(xué)PLC編程。在自動設(shè)備試運(yùn)行過程中,他發(fā)現(xiàn)采樣鉆通有較深劃痕。通過現(xiàn)場反復(fù)觀察采樣流程,是在設(shè)備采樣后,小車回到后限位,大車在向卸料位移動時鉆通與接料斗外沿摩擦導(dǎo)致。為了解決這一問題,他對小車后限位距離進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于每次采樣點(diǎn)位置隨機(jī)導(dǎo)致慣性量不一致,雖然經(jīng)過反復(fù)調(diào)整,仍然效果不佳。他突發(fā)奇想,可不可以改變大小車運(yùn)行程序,先由大車運(yùn)行至卸料位,然后小車在向后限位進(jìn)行移動從而達(dá)到避免設(shè)備頻繁剮蹭的現(xiàn)象。他將這一想法與程序編寫人員進(jìn)行溝通,得到答復(fù)是“我們做自動采樣很多年,程序一直這么寫。”但在他的堅持和溝通下,最終將程序進(jìn)行了修改。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試和驗證,采樣設(shè)備運(yùn)行正常,達(dá)到了預(yù)期使用效果,延長了設(shè)備使用壽命。
用創(chuàng)新思維解決實際問題。2023年自動采樣設(shè)備已經(jīng)投運(yùn)四年,運(yùn)行過程并不是一帆風(fēng)順,其間他針對制約問題通過對設(shè)備微缺陷改進(jìn)和創(chuàng)新,全面挖掘設(shè)備的最大潛能。自動采樣系統(tǒng)和自動制樣系統(tǒng)采用直線集樣器進(jìn)行對接,在使用中由于樣桶傾斜、樣蓋錯位等導(dǎo)致在運(yùn)行中與設(shè)備支架、防護(hù)罩發(fā)生卡拌,導(dǎo)致傳動損壞、電機(jī)燒毀等問題,嚴(yán)重制約了自動采樣設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。為解決這一問題,他經(jīng)過分析研究,創(chuàng)新發(fā)明了一種樣桶防卡拌裝置。在樣桶進(jìn)入后續(xù)空間易造成卡拌位置焊接支架固定行程開關(guān);調(diào)整行程開關(guān)頭部接觸位置提前感應(yīng)不合格樣桶,保證了樣桶正常運(yùn)行;將行程開關(guān)與系統(tǒng)急停進(jìn)行聯(lián)鎖,在防卡拌裝置上連鎖了聲光報警器。當(dāng)裝置檢測到不合格樣桶時系統(tǒng)自動停止,發(fā)出聲光警報,崗位人員將樣桶重新調(diào)整后防卡拌裝置回位,系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行。改造后,截至目前,自動采樣機(jī)因樣桶卡拌造成的設(shè)備故障為零。
借創(chuàng)新培訓(xùn)培養(yǎng)人才隊伍。隨著質(zhì)量監(jiān)督站對原燃料檢驗兩化項目的不斷發(fā)展推進(jìn),新系統(tǒng)新技術(shù)的成功應(yīng)用,極大提升了生產(chǎn)效率,優(yōu)化了人力資源,但隨著設(shè)備系統(tǒng)精密化、自動化的不斷提高,系統(tǒng)故障維修難度也上升了高度。為全面提升崗位人員技能水平,他將自動檢驗設(shè)備調(diào)試運(yùn)行期間所產(chǎn)生故障發(fā)生的頻率、影響程度進(jìn)行匯總,將故障原因和排除方法進(jìn)行提煉,創(chuàng)新設(shè)計了一種內(nèi)容精煉,極易上手的“故障處置卡”。它將復(fù)雜的專業(yè)技術(shù)簡化為簡單操作,成為立竿見影的故障快速處置體系,使現(xiàn)場人員解決各類常見性、反復(fù)性故障更快捷、便利,避免了長周期、繁瑣復(fù)雜的系統(tǒng)性培訓(xùn),節(jié)約了人力成本。故障處置卡應(yīng)用后,效果顯著,自動檢驗系統(tǒng)故障處理及時率提高了10%,設(shè)備非計劃停機(jī)時間降低了10%,崗位人員誤操作率降低了3%。
“兩化”項目安裝調(diào)試、使用及改造期間,張睿鵬共發(fā)表論文4篇,申請、獲得專利3項。參與長鋼公司管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新項目并得獎5次。參與并獲得首鋼科學(xué)技術(shù)三等獎。
知者行之始,行者知之成。對今后的工作,張睿鵬滿懷信心說:“只要我們堅持科技引領(lǐng),勇于創(chuàng)新突破,就一定能為長鋼公司高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)!”(侯秀麗)