7月份以來,寶武集團中南股份軋材廠棒三線以滿格的戰(zhàn)斗力按下生產(chǎn)“快進鍵”,在高溫與高強度生產(chǎn)的雙重考驗下,搶抓市場機遇,主動作為,以“極致效率、極致能耗”為目標,以精細化的管理為抓手,推動各項指標取得新突破,實現(xiàn)三季度“開門紅”。
破瓶頸、縮時間,生產(chǎn)效能再提升
為實現(xiàn)效率最大化,棒三線從流程優(yōu)化、技術(shù)攻關、高效協(xié)同三方面精準發(fā)力,通過精密部署各崗位協(xié)同,工藝換輥槽時間由20分鐘縮減到10分鐘,改規(guī)格檢修從平均3小時縮短到2小時。針對品種材軋制效率低的瓶頸,技術(shù)團隊經(jīng)過持續(xù)攻關與改進,產(chǎn)能均達到了常規(guī)材90%以上的效率,打破了長期制約產(chǎn)能的“卡脖子”難題。在軋制28—40大規(guī)格時,原12#電機因轉(zhuǎn)速過高自動降速影響生產(chǎn)節(jié)奏,團隊通過電機適配調(diào)整,將其改至9#、10#電機使用,線速度顯著提升,機時產(chǎn)量增加5支/小時,產(chǎn)能得到最大限度釋放。為配合營銷規(guī)格品種需要,換規(guī)格次數(shù)由原來的7次增加到9次,棒三線追求極致效率,在時間的節(jié)約與效率的提升下,7月生產(chǎn)攀上新高峰。
摳細節(jié)、降損耗,核心指標齊進步
圍繞成材率、作業(yè)率、負偏差三大核心指標,棒三線從細節(jié)入手深耕增效,針對大規(guī)格軋制時3#飛剪切頭偏長,改短又容易帶頭堆鋼的問題,技術(shù)團隊組織進行改良,將3#剪壓頭裝置由直線改為L形,再調(diào)整剪切長度,使每支坯切廢降低了4公斤,實重成材率提升了0.15%,同時解決堆鋼問題,作業(yè)率92.10%創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。在負偏差控制方面,棒三線以提升窄帶化控制水平為方向,通過優(yōu)化改善軋輥冷卻與精軋料型,形成一套標準化調(diào)整與控制方法,推動負偏差控制命中率穩(wěn)步提升,為成本管控筑牢堅實基礎。
精細算、控消耗,工序能耗創(chuàng)新低
在追求“極致能耗”的道路上,棒三線精細計算、嚴控消耗,利用檢修時間對各壓縮空氣漏氣點進行處理,減少壓縮空氣用量,降低能源浪費;利用改規(guī)格或定修時間有計劃消化冷坯,降低冷坯入爐對煤氣單耗的影響;同時,將生產(chǎn)及檢修安排和煉鋼連鑄機同步,提高鋼坯入爐溫度;均衡粗軋各主軋機壓下量,鋼坯出爐溫度小幅下降5-10℃。經(jīng)過一系列的精準施策,7月份棒三線工序能耗以6.00kgce/t,打破2025年6月6.553kgce/t最優(yōu)紀錄,助力節(jié)能降耗再上新的臺階。
接下來,棒三線將以三季度“開門紅”的強勁勢頭,持續(xù)深化算賬經(jīng)營,精益管理,加速創(chuàng)新創(chuàng)效,進一步最細做優(yōu)各項生產(chǎn)指標,向著更高效率、更低能耗、更優(yōu)質(zhì)量全力沖刺,為公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級發(fā)展再立新功。(李麗瑩)