寶武集團中南股份能源環(huán)保部發(fā)電車間的員工用一個精準的“算盤”,算清了成本賬、效益賬,算出了一線智慧的價值。他們以“算賬經(jīng)營”為導(dǎo)向,從設(shè)備維修到廢水回收,將成本意識融入生產(chǎn)肌理,用實打?qū)嵉臄?shù)字詮釋著“省下的就是賺到的”。
維修現(xiàn)場的“逆向突破”:3小時省下3萬元
新干熄焦發(fā)電機組的抽氣電動閥突然拉響故障警報,這個關(guān)鍵的進口閥門,猶如汽輪機抽氣系統(tǒng)的堅固“安全閥”,一旦失靈,重大事故便可能接踵而至。原廠維修報價高昂,維修周期漫長,外委維修同樣花費不菲。在時間與資金的雙重壓力下,“等不得、花不起”的車間攻堅小組,決心在成本上“精打細算”。
“買新配件要2.8萬元,外委維修費用近3萬元,不如咱們自己動手。”點檢人員的提議,拉開了這場與成本博弈的大幕。面對進口閥門精密復(fù)雜的結(jié)構(gòu),且無原廠技術(shù)支持的艱難處境,攻堅小組另尋出路。他們逆向鉆研閥門傳動原理,精準鎖定閥位傳感器老化與齒輪箱潤滑不良這兩大病根。自主設(shè)計專用拆卸工具,攻克精密部件更換的難題。還創(chuàng)新性地利用舊閥門電子組件進行改裝,成功替代原廠配件。經(jīng)過3小時緊張搶修,閥門響應(yīng)時間精確恢復(fù)至出廠標準的±0.5秒。此次維修不僅直接節(jié)省3萬元成本,更打破了“進口設(shè)備維修必靠外援”的固有認知。正如員工所言:“以后再遇類似問題,有經(jīng)驗、有技術(shù),省下的遠不止這3萬元。”
廢水管道中的“滴水成金”:5.5米落差創(chuàng)年效益3.5萬元
4號發(fā)電機組旁,新鋪設(shè)的管道成為“算賬經(jīng)營”的鮮活見證。曾經(jīng),高加聯(lián)成閥的溢流水日夜不停地排入地溝,每年浪費水量高達數(shù)千噸。“這些水流走,心疼啊!每噸水都是成本,處理廢水還得花錢。”風(fēng)機班班長看在眼里,疼在心里,默默算起效益賬。于是,團隊帶著卷尺反復(fù)測量,一組數(shù)據(jù)帶來轉(zhuǎn)機:溢流口高度7.5米,不遠處4號機射水箱高度僅2米,5.5米的落差,不正是天然的“動力源”?“讓水自己流過去!”想法一出,效益賬瞬間清晰:鋪設(shè)管道材料費僅800元,無需額外動力,就能將廢水引入射水箱,補充冷卻塔循環(huán)系統(tǒng)用水。
當(dāng)?shù)谝还梢缌魉樦艿理樌⑷胨洌馕吨鴱U水實現(xiàn)100%回收。這筆“變廢為寶”的操作,每年能為企業(yè)節(jié)省3.5萬元。班長自豪地說:“別小看這3.5萬元,這可是從地溝里撈出來的純利潤。”
能源環(huán)保部發(fā)電車間的實踐表明,降本增效并非僅靠“大刀闊斧”的改革,更多在于“精打細算”的堅持。當(dāng)每位員工成為“成本管家”,每個崗位化作“效益陣地”,在“算賬”中練就“摳細節(jié)”的本事,挖掘提煉深藏在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的每一筆“小賬”,才能匯聚成推動企業(yè)發(fā)展的“大賬”。(哈小輝)