面對(duì)鋼鐵行業(yè)新形勢(shì)
降本增效是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵
鄂城鋼鐵公司煉鐵廠以全員崗位創(chuàng)新為突破口
發(fā)動(dòng)全體職工立足崗位實(shí)施創(chuàng)新
實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)
自主研發(fā)解難題
燒結(jié)礦輸送過(guò)程中易出現(xiàn)堵料現(xiàn)象
需頻繁進(jìn)行人工清理
且存在堵料停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
燒結(jié)車(chē)間技術(shù)團(tuán)隊(duì)歷時(shí)3個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)
自主研發(fā)新裝置
這項(xiàng)由職工主導(dǎo)的技術(shù)革新
通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與智能控制相結(jié)合
徹底攻克了上料系統(tǒng)長(zhǎng)期存在的堵料頑疾
改造投用以來(lái),效果顯著
因堵料導(dǎo)致的跳閘故障率降為零
職工每日清理作業(yè)時(shí)間壓縮至15min
徹底消除了人工捅料的安全隱患
“現(xiàn)在只需要設(shè)置振動(dòng)周期
系統(tǒng)就能自動(dòng)清堵
勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低”
負(fù)責(zé)這個(gè)區(qū)域的職工吳勝峰開(kāi)心的說(shuō)
“基層的智慧也能解決大問(wèn)題
我們要繼續(xù)開(kāi)展全員創(chuàng)新
讓更多‘好點(diǎn)子’轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力”
巧手改造解難題
備煤西區(qū)配煤室的配煤料斗使用至今
因部分襯板脫落造成煤料易粘黏斗壁
導(dǎo)致配煤下料不暢
需使用人工錘倉(cāng)等方式處理懸料
原料車(chē)間點(diǎn)檢員侯維康經(jīng)研究
找到解決問(wèn)題的關(guān)鍵“鑰匙”
車(chē)間組織職工用“巧手”進(jìn)行改造
改造后,配煤下料順暢
無(wú)堵塞卡阻
料斗配煤分鐘級(jí)準(zhǔn)確率提升28%
自主設(shè)計(jì)安裝的電動(dòng)錘倉(cāng)裝置
解決了人工錘倉(cāng)的問(wèn)題
減輕了職工勞動(dòng)強(qiáng)度
給隱患“動(dòng)手術(shù)”
M105皮帶吊輥處的積煤問(wèn)題
一直是噴煤車(chē)間的“心病”
原煤堆積如山,清理難度大
稍不留意就會(huì)引發(fā)安全隱患
讓職工們頭疼不已
“不能讓隱患一直存在!”
經(jīng)過(guò)一番討論和研究
車(chē)間下定決心要給這個(gè)難題“動(dòng)手術(shù)”
改造后,積煤清理變得輕松又高效
隱患也被徹底消除
職工勞動(dòng)強(qiáng)度也大大降低
同時(shí),車(chē)間加強(qiáng)管理
建立了皮帶撒料清理制度
時(shí)刻關(guān)注皮帶運(yùn)行情況
及時(shí)檢查并調(diào)整皮帶
確保其平穩(wěn)運(yùn)行
定期清理撒料積煤
車(chē)間環(huán)境更加整潔、安全
(胡龍偉、謝小萍、邵洋)